Page 78 - 1903完整版
P. 78
第 40 卷第 3 期 Vol.40 No.3
涂层与防护 COATING AND PROTECTION
2019 年 3 月 Mar.2019
图 4 氯化铵成盐过程及影响因素
案例 2:某炼油厂 B 原油装置塔顶管线失效 单元系统进行 IEM 分析, 确定合适的水洗参数要求,
并将水注点位置移至塔顶,从第二个弯管处向下喷,使
该厂原油装置常压塔出现了管线失效,在失效部 之与气相物料具有最大的接触时间。
位取一段管线进行失效分析。 结果发现,腐蚀只发生
在内壁,图 5 显示,在管道底部发生了腐蚀。 而图 6 显 氯化铵腐蚀解决方案
示,管壁失效基本发生在焊接线附近区域。 该管道内
壁覆盖着片状鳞片。 采用 X 射线能谱分析,结果表明, 通过操作技术和工艺控制来改进腐蚀管理, 在塔
鳞片上含有 45%的氯化物和 35%的氧化物,这证实了 顶部位的腐蚀程度轻重不一, 对于腐蚀控制方案以及
盐沉积腐蚀而不是水溶性酸性腐蚀。 而其他管道底部 单元操作可靠性提出了极大的挑战。 尽管材料改良是
未腐蚀区域流经的介质由于经过了 pH 控制处理,不 一种思路,但由于成本太高,可行性低。 尽管提高腐蚀
具酸性。 容许值能延长设施使用寿命,但不能降低腐蚀速率。因
该单元有水洗装置,其安装位置不是最佳点。从管 此,采取下列解决措施:
道底部没有受到腐蚀的区域来看, 表明了 pH 控制的 1) 通过 IEM 技术来评估 pH 值和露点温度,监测沉
必要性。 水洗在抑制成盐方面显得不足。 因此,建议对 积物成分,着重进行顶部积水及脱盐水洗的分析,这样
图 5 塔顶管线腐蚀(绿箭头处) 图 6 管壁失效外观图
(下转第 62 页)
58 科技动态 SCIENCE WATCH