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第 40 卷第 3 期                                                                              Vol.40 No.3
                                            涂层与防护                   COATING AND PROTECTION
             2019 年 3 月                                                                                  Mar.2019
































                                                 图 4 氯化铵成盐过程及影响因素

             案例 2:某炼油厂 B 原油装置塔顶管线失效                             单元系统进行 IEM 分析, 确定合适的水洗参数要求,
                                                                并将水注点位置移至塔顶,从第二个弯管处向下喷,使

                 该厂原油装置常压塔出现了管线失效,在失效部                          之与气相物料具有最大的接触时间。
             位取一段管线进行失效分析。 结果发现,腐蚀只发生
             在内壁,图 5 显示,在管道底部发生了腐蚀。 而图 6 显                                    氯化铵腐蚀解决方案
             示,管壁失效基本发生在焊接线附近区域。 该管道内
             壁覆盖着片状鳞片。 采用 X 射线能谱分析,结果表明,                            通过操作技术和工艺控制来改进腐蚀管理, 在塔
             鳞片上含有 45%的氯化物和 35%的氧化物,这证实了                        顶部位的腐蚀程度轻重不一, 对于腐蚀控制方案以及
             盐沉积腐蚀而不是水溶性酸性腐蚀。 而其他管道底部                           单元操作可靠性提出了极大的挑战。 尽管材料改良是
             未腐蚀区域流经的介质由于经过了 pH 控制处理,不                          一种思路,但由于成本太高,可行性低。 尽管提高腐蚀
             具酸性。                                               容许值能延长设施使用寿命,但不能降低腐蚀速率。因
                 该单元有水洗装置,其安装位置不是最佳点。从管                         此,采取下列解决措施:
             道底部没有受到腐蚀的区域来看, 表明了 pH 控制的                             1) 通过 IEM 技术来评估 pH 值和露点温度,监测沉
             必要性。 水洗在抑制成盐方面显得不足。 因此,建议对                         积物成分,着重进行顶部积水及脱盐水洗的分析,这样



















                              图 5 塔顶管线腐蚀(绿箭头处)                               图 6 管壁失效外观图
                                                                                                  (下转第 62 页)


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